9月5日,一長列裝滿航空煤油的罐車,緩緩駛出石化公司煉油廠的航煤棧橋。煉油廠生產(chǎn)科長費恩柱告訴記者:“航空煤油是煉油廠的拳頭產(chǎn)品,雖然市場競爭激烈,但是我們憑借良好的信譽、質(zhì)量和服務(wù)贏得了市場?!?/p>
航煤作為航空領(lǐng)域最重要的燃料,被廣泛用于民用及軍用航空領(lǐng)域,航煤也是石油產(chǎn)品衍生物之一。今年8月份,煉油廠克服檢修開工后操作精準度要求高、產(chǎn)品質(zhì)量控制難度加大等困難,圍繞航煤裝置全流程管控、全過程優(yōu)化,推動航煤生產(chǎn)裝置高效滿負荷運行,截至8月底,生產(chǎn)航煤1.7萬噸,出廠航煤2.4萬噸。
裝置檢修全面投產(chǎn)后,該廠生產(chǎn)科穩(wěn)步提升各裝置加工負荷,煉油區(qū)45套裝置全部生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。他們抓住航煤市場回暖、需求量大增、創(chuàng)效優(yōu)勢顯著的有利時機,將工作重點放在航煤產(chǎn)品全過程質(zhì)量管控上,嚴控各項操作指標,不斷優(yōu)化裝置運行水平。
生產(chǎn)過程中,車間對異常數(shù)據(jù)及時反饋,細化員工操作規(guī)范,通過對生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保常減壓和加氫裂化裝置平穩(wěn)操作、降低能耗、提高產(chǎn)品收率,平穩(wěn)率一直保持在99.5%以上,給了航煤品質(zhì)堅強的保障。同時,針對可板式塔及填料塔的兩種填料方式使分餾塔頂分離效果不佳,石腦油及航煤組分重疊較大,航煤產(chǎn)量受到限制的問題,成立攻關(guān)小組,優(yōu)先調(diào)整一中回流、航煤重沸器負荷,優(yōu)化分餾塔頂部回流量及中段回流,啟用一中回流副線后,避開原設(shè)計返塔位置,在提高分離精度的同時,使航煤、石腦油產(chǎn)品重疊由50%降至20%。一系列優(yōu)化措施實施后,航煤重沸器負荷降低,日節(jié)約中壓蒸汽36噸。
另外,按照公司多產(chǎn)航煤要求,該廠克服常減壓裝置開工初期原料性質(zhì)變化等不穩(wěn)定因素,預(yù)先制定航煤調(diào)整方案,優(yōu)化脫硫醇系統(tǒng)操作,圍繞脫硫醇系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)變化開啟了全員“盯”模式。技術(shù)人員對關(guān)鍵參數(shù)變化調(diào)取歷史運行參數(shù),應(yīng)用數(shù)據(jù)表格制定參數(shù)對照表,列出正常運行參數(shù)范圍,便于內(nèi)操實時掌控裝置條件變化,迅速有效調(diào)節(jié)時做到心里有“數(shù)”。
目前,隨著裝置加工量的不斷提高,在確保常減壓裝置安全穩(wěn)定運行的同時,車間還監(jiān)控催化劑使用情況,增加產(chǎn)品采樣次數(shù),根據(jù)分析數(shù)據(jù)及時調(diào)整生產(chǎn)方案,進一步提高航煤收率,實現(xiàn)日產(chǎn)航煤590噸。同時,根據(jù)市場變化科學(xué)調(diào)整裝置負荷和物料平衡,優(yōu)先安排航煤專罐清洗,提高裝車效率,加快產(chǎn)品發(fā)運。8月份,該廠共出廠航煤2.4萬噸,產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)高效順暢運行。
撰文:大慶日報社全媒體記者 吳鐵軍